摘要 人物检索:赵建国,河北小蜜蜂工具集团有限公司开刃工。曾荣获河北省劳动模范、全国五一劳动奖章等荣誉。从一名退伍军人逐步成长为民营企业的创新能手,赵建国仅用了9年时间。9年里,赵建国从...
人物检索:赵建国,河北小蜜蜂工具集团有限公司开刃工。曾荣获河北省劳动模范、全国五一劳动奖章等荣誉。从一名退伍军人逐步成长为民营企业的创新能手,赵建国仅用了9年时间。9年里,赵建国从学徒工干起,每天用辛勤的汗水,诠释着军人特有的那种不服输不怕苦的精神。
2007年6月,一个偶然的机会,赵建国听说河北小蜜蜂工具集团有限公司在招工,退伍后待业在家的他,抱着试试看的心态报了名。很快,他接到面试通知。月末,赵建国便成了小蜜蜂集团的一名开刃学徒工。“我只想通过自己的奋斗改变人生。”赵建国说。
3个月的学徒期,赵建国仅用了41天就出徒了。刚到工作岗位的赵建国,并不觉得开刃工作有多难,“无非就是用砂轮把锯片磨一磨,没有什么技术含量。”赵建国这样想。
然而,当师傅对他讲解了开刃知识后,赵建国有点懵了,意识到自己的确是个“门外汉”。“咱不能丢了军人的脸。”赵建国对自己说。工作上遇到难题,赵建国就一次次找有经验的师傅请教,直到完全弄懂为止;有不懂的知识,就找来专业书籍认真学习;公司组织的技能培训活动,他场场不落。
很快,赵建国的努力得到了回报:月产量第一,产品合格率百分之百。2013年,他得到了一展身手的机会——集团公司安排他专门加工外销产品。
赵建国是个有心人。在工作中,他发现顶刃机在对每组产品开刃时,最外边的几个锯片总是达不到质量要求。赵建国试着通过减少每组锯片的数量来改善,虽然问题有所缓解,但产量受到了影响,无法从根本上解决问题。
“那些天,我吃不好睡不好。”赵建国说。他的“异常表现”被家人和同事戏称为“走火入魔”。
功夫不负有心人。一次次实验,让赵建国明白了问题的症结所在:由于滑道长期磨损,导致操作平台不稳,才造成最外侧锯片达不到质量要求。
由此,赵建国提出了给设备增加光轴和防尘垫,改变操作台行走路线的方案。问题彻底解决的同时,还提高了工作效率。改进方案被收录进公司创新改革活动中,并获得优秀奖。
2014年,小蜜蜂迁入新厂区。结合企业“消除浪费,降低成本”的精细化管理,赵建国又向公司提出了“降低产品返工返修率”的改善建议。原来,开刃过程中飞出的砂轮粉末落到工作台上,取放产品时,最下面的锯片总会被划伤。划伤后的产品要重新加工,增加了生产成本。边工作边清扫工作台的方法“治标不治本”,因为只要生产就会产生砂轮粉末。
赵建国的想法很巧妙:在每垛锯片下面放置一个石墨垫,使锯片与工作台不直接接触,锯片划伤问题再也没有出现。每天8万片的产量,赵建国的建议每年为企业节约成本6.3万余元。
9年的时间,赵建国多次被公司评为生产冠军、质量标兵、优秀员工和优秀党员。然而,他却很谦虚,“人生的精彩来自于辛勤的汗水,我就是一只‘小蜜蜂’。”赵建国说。